【摘要】随着化工企业智能压力变送器越来越多的使用。智能压力变送器的实际运用期间,经常会出现各种问题,只能正确确定智能压力变送器的故障,综合分析,妥善处理故障,有效提高智能压力变送器的稳定性和准确性。
0 引言
我国不停完善的自动化水平和一直改进的工业监控技术,智能压力变送器越来越多的被炼油化工企业运用,为了确保平稳压力监测数据,在设备故障精确分析处理智能压力变化,不仅要保证设备不能出现问题,还要及时修复,这需要操作工程师提高相关工作的能力。
1 智能压力变送器故障的方法
智能压力变送器在精炼单元的运用, 电缆的输出信号线联结到DCS 系统中, 通过操作员 DCS 系统运用对站点设备场间压力检测装置检查。 智能压力变送器发生问题时, DCS 的操作员站显出测量值高或低和测量回路 OP ( - )报警。 在分析解决故障时,需要确认现场设备和 DCS 的系统故障。 若是现场仪表的故障,对于该设备的实际现状问题的需要没有能够进行综合讨论,需要采取适当措施应对仪器故障问题,故障检测结果若是 DCS 指示系统有故障,则一定需要进行修复。
2 故障案例分析
2.1 排除远控截断阀室压力无显示故障
2.1.1 故障现象
某调控中心机构透露出某一个远控线路截断室,没有显示远传压力。
2.1.2 故障处理
在阀室现场供电端子排( PTS-2 )的保险有端子红灯亮的情况,保险已熔断,向 PLC 的模拟量输入模块回路供给电的是这个供电端子,无数值的压力变送器在在该模块。
发射机信号的正信号通常为三级保护,第一级保护入站端,二级浪涌保护,电源三级保护终端保险,第一和第三是保险丝电流 1A 保险。当熔断第三级保险丝( 220V 1A ),会毁坏第二级浪涌保护器线路电阻,检测浪涌保护器端子通道,发现压力变送器通道堵塞,以便发现压力变送器( 220V 1A )第一级也被烧毁,端子排其他地方正常,检查智能压力变送器出现问题,所以要换一个变送器,浪涌保护器和端子保险才正常。
2.1.3 总结分析
因为第一级保护的保险容量抉择太大,它熔断也引起了总保险的熔断, 阀室参数在中控没有显示, 故障频出, 第一级保险应该选择220V 0.3A ,对模拟量通道和浪涌保护器有很好的保护作用。
2.2 精馏塔塔顶压力无显示故障
2.2.1 故障现象
操作人员发现某精馏塔塔顶压力没有显示出信号。
2.2.2 故障处理
仪器维修人员于 DCS 操作台很仔细地观察,压力控制回路系统,所接收的 DCS 信号显示小于 4m A ,表示为打开或短路的压力测量电路。 控制柜的 DCS 端子需要检测,保险端子灯接线端子要确定是不是打开的,测试结果体现出保险已很快熔断,因此要换一个保险,测量压力是正常的,但保险丝过了许久还是熔断了。 这意味着测量线短路或接地。通过使用万用表来进行正负接线检测,发现负极接地短路,有负接线接地的情况出现。 基于检测主电缆和分支电缆,发觉分支电缆在主电缆线线盒接口故障了,在处理之后压力显示正常。
2.3 泵出口压力值偏高故障
2.3.1 故障现象
乙烯装置的泵出口压力,工艺操作人员在现场处理时,现场压力表值比 DCS 系统中压力显示值偏低 0.15MPa 。现场表头液晶屏体现的数值比 DCS 系统体现的数值偏低 0.15MPa 。
2.3.2 故障处理
现场维护人员需要确认发射机现场设备是否正常,其中,确认液晶显示屏与实际压力表体现的值, DCS 系统的值为 0.15MPa 。 用于DCS 系统的标准测试的场电流信号输出,以便确定产生的故障,为了测定现场设备是出现正常的值。 智能压力变送器的手操器,测量值及变送器表值,表现相同。 计算从所述测量值和所述测量范围内的输出电流,计算出的电流值被发现比实际值低时,它发生在发射机输出电路。 换了变送器输出电路板,将压力变送器又一次检查,直到 DCS 系统的压力返回到正常的显示。
2.4 燃料气压力值偏低故障
2.4.1 故障现象
燃料气压力通过三选二模式送入 SIS 系统进行联锁保护,压力信号通过通讯显示在 DCS 系统中。 装置操作员工反映,台压力变送器显示值偏低。
2.4.2 故障处理
在该实际的故障分析处理中, 故障被发现, DCS 发射机现场仪表显示及发射机显示,两个数值相同。可能现场的仪表设备出现故障,由于压力波动。 可以总结出以下因素:一是场压管线水,二是变送器损坏,三是零点漂移。排出压力线发现一定的液体,放出后三个压力变送器显示值一般是相同的。
2.5 闪蒸槽液位测出现问题
2.5.1 故障现象
生产期间,液位变送器涨幅达 170% 。 在中控室 DCS 显示值差不多满足 100% 。全液位,频繁地操作,导致调节障碍,对系统稳定运行有很大影响。
2.5.2 分析处理
测量液位和满量程的增加可能有如下原因。 首先,这可能由于寒冷,使得与室箱接触的材料冻结成冰,压力增加,导致隔膜变形,使得变送器将一直保持在较高的值。而在蒸汽吹扫后,数值还是无改变,关闭阀门去除隔膜不变形。 二是正压室基于正压侧造成的负压式,造成液位的上升检测所有无问题。 最后发射机与 DCS 电缆有可能有问题。放置一个新的变送器, 50% 是液位的值,这个无问题。 检测分析出这个故障的原因和外界原因关系不太大, 那么原因必须是变送器内部故障。
把变送器的盖子拆开,用万用表检查回路电阻,额定负载电阻阻值超标。排除了外部线路故障,确认是内在的因素造成的。把发射机打开,检测仍然没有异常,那么故障必须在终端上,因为虚拟连接的终端线路也可能增加电阻,导致发射机发送错误的值。 更换终端或终端上的锈蚀,一切恢复正常。接线连接通常不容易找到,因为要使用本质安全的变送器,整个环路的负载电阻必须在 250 到 600 之间间隔,虚拟其电阻的连接大于 600 ,其测量值过大。
2.6 蒸汽流量测量出现的问题
2.6.1 故障现象
生产的时候,废热锅炉蒸汽流量测量值震荡波动 , 造成了变动的浮气水值 , 物料流量值的变动 , 工艺指标很困难控制 , 影响了生产稳定性。
2.6.2 分析处理
由于蒸汽动力流量泵的供应稳定运行,所以经常故障。 把变送器的端子盖拆开,与 DCS 挂钩,使用万用表可以量它的接地阻值大小,如果大于等于 5M 。 那么绝缘是正常的。 然后在终端上生锈看虚拟连接,调查正常。然后连接万用表测量输出电流,发现变送器输出电流波动,变送器内部故障。发射机由集成模块组成,分析发射机工作原理,换一台设备故障仍然出现,只能从另一方面出发。由于它是一类有多样功能的智能压力变送器,来调控阻尼时间常数的是依据期间压力, 这样稳定性才能提高。 根据这个来分析有概率是因为0.1MaP 蒸汽不是很稳定的,而造成变化周期性,直接造成变送器输出信号的浮动。 BT200 衰减输出信号振荡。 BT200 是集智能通信功能,位数设置,量界范围、自诊断及零点调整功能的智能终端,可在 BT200 智能终端或中控台实施远程监控操作。 基于联接 B2T0O 调整阻尼时间常数的设定,从 30s 到 45s 的一个范围来调节,故障排除。
3 结语
总之为了解决智能压力变送器的可能故障,仪表维修人员应精通判断智能压力变送器故障的方式,结合很多因素,智能压力变送器需要用科学方法处理,这样仪器维护人员分析解决智能压力变送器故障的能力也提升了,智能压力变送器的实际使用效果得到了提高。